为了帮助考生系统的理解2025年环境影响评价工程师考试考哪几科《环境影响评价案例剖析》要点,巩固复习成就,记者特编辑了冲刺阶段2025年环境影响评价师考试模拟试题《环境影响评价法案例剖析》考试真题部分,期望对你参加本次考试有所帮助!
1、案例剖析题任选6题作答,每题20分,共120分
某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车点、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处置站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作规范为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处置、电泳底漆和涂装生产线。
前处置磷化工段使用镍锌锰系磷酸盐型磷化荆,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣与清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气使用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处置,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车问和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设施,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处置和电泳底漆生产线生产节拍提升1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处置挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作规范不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室和烘干室,使用3喷1烘工艺,涂装所用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物采集后送RTO装置处置。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处置后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水需要。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处置系统收水状况如表1-1所示。

1某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车点、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处置站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作规范为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处置、电泳底漆和涂装生产线。
前处置磷化工段使用镍锌锰系磷酸盐型磷化荆,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣与清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气使用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处置,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车问和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设施,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处置和电泳底漆生产线生产节拍提升1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处置挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作规范不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室和烘干室,使用3喷1烘工艺,涂装所用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物采集后送RTO装置处置。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处置后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水需要。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处置系统收水状况如表1-1所示。
计算树脂车间涂装工段RTO装置的VOCs排放速率及排放浓度。
分析:
树脂车间涂装工段RTO装置的VOCs排放速率为:×=1.12。
树脂车间涂装工段RTO装置的VOCs排放浓度为:
1.12×1000×1000÷15000=74.67。
2某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车点、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处置站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作规范为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处置、电泳底漆和涂装生产线。
前处置磷化工段使用镍锌锰系磷酸盐型磷化荆,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣与清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气使用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处置,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车问和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设施,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处置和电泳底漆生产线生产节拍提升1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处置挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作规范不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室和烘干室,使用3喷1烘工艺,涂装所用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物采集后送RTO装置处置。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处置后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水需要。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处置系统收水状况如表1-1所示。
指出涂装车间磷化工段产生的危险废物。
分析:
该涂装车间磷化工段产生的危险废物包含:①磷化废水、磷化废液、磷化渣;②废硝酸;③磷化废水预处置系统排放的废水处置污泥。
3某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车点、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处置站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作规范为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处置、电泳底漆和涂装生产线。
前处置磷化工段使用镍锌锰系磷酸盐型磷化荆,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣与清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气使用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处置,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车问和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设施,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处置和电泳底漆生产线生产节拍提升1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处置挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作规范不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室和烘干室,使用3喷1烘工艺,涂装所用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物采集后送RTO装置处置。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处置后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水需要。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处置系统收水状况如表1-1所示。
现有磷化废水预处置系统是不是满足扩建工程达产后的处置需要,说明理由。
分析:
可以满足。
理由:现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h。扩建工程达产后,磷化废水排放量为400m3/日,为25m3/h。而磷化废液的排放量为24m3/日,为1.5m3/h,因为磷化废液是间歇排放,废液排放量波动较大,假如磷化废液的间歇排放量超越5m3/h,将超越磷化废水预处置系统的处置能力。
4某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车点、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处置站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作规范为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处置、电泳底漆和涂装生产线。
前处置磷化工段使用镍锌锰系磷酸盐型磷化荆,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣与清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气使用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处置,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车问和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设施,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处置和电泳底漆生产线生产节拍提升1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处置挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作规范不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室和烘干室,使用3喷1烘工艺,涂装所用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物采集后送RTO装置处置。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处置后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处置系统设计处置能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水需要。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处置系统收水状况如表1-1所示。
指出扩建工程环境空风韵量近况监测的特点因子。